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客戶案例

通(tōng)過我司先看勘察,並用專業儀器對現在正在運行(háng)的產線檢測可知,目前計劃搬遷的產線與正在使用的產線生產工藝一致(zhì),但是產量更大。目前(qián)北廠區產線較小,且為大小件混合使用,使用的環保處理設備為簡單的噴淋+活(huó)性炭(tàn)吸脫附,經過我司專業儀器實測發現,目前在用的環保設備無法滿足(zú)環保達標排放要求,噴塗作業時處理設備噴(pēn)淋之後的廢(fèi)氣濃度高(gāo)達1800mg/m³,設備設計風量為40000m³/h。並且我司在噴塗作業時進入(rù)噴漆房,用專業儀器檢測(cè)上風向濃(nóng)度較低的區域的廢氣濃度已經達到1400mg/m³,如(rú)果(guǒ)檢測下風向將會更高,側麵印證在噴淋塔之(zhī)後檢測的數據基本正確,所(suǒ)以(yǐ)說(shuō)明本廢氣屬(shǔ)於高濃度廢氣,已(yǐ)經超出沸石轉輪處理能力範圍。建議直(zhí)接采(cǎi)用(yòng)RTO爐進行焚燒(shāo)處理。

根(gēn)據與客(kè)戶交流得知,本次搬遷的產線為1條小件噴塗(tú)線和1條大件噴塗線,待處理廢氣為(wéi)噴塗作業和烘(hōng)幹時候產生的廢氣,以及調漆間等其他待處理區域揮發的有機(jī)廢氣。小件噴塗線設計排風(fēng)量為50000m³/h,大件噴塗線設計排風量為80000m³/h(含調漆間(jiān)等微(wēi)量廢氣)。噴塗線為流水線式分批(pī)作業(yè)。

根據上文(wén)可知,廢氣實測濃度非常(cháng)高,已經超出沸石轉輪處理(lǐ)能力(lì)範圍。建議直接采(cǎi)用RTO爐進行焚燒處理。

關於生產排放時間,可以通過協調生產,盡可能集中批量(liàng)噴塗作業;同時我司專門針對噴塗行業間歇作業的特點,專門優化定製RTO係統(tǒng)控製邏輯,並與(yǔ)噴塗線聯鎖啟停,能夠實現作業時啟(qǐ)動迅速,產線暫定作業時保溫節能,最終達到高效、節能的目的,並延長設備的使用壽命,減少人為(wéi)操作,係統安全性和穩定性更高。RTO設備與噴塗線交互安全(quán)信(xìn)號,實現安全連鎖。

收集廢氣中含有大量漆霧,所以本套廢(fèi)氣淨化係(xì)統采用“噴淋→幹式過濾→蓄熱焚燒(RTO)”工藝。

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