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RTO

通過我(wǒ)司先看勘察,並用專業儀器(qì)對現在正在運行的產線檢測可知,目前計劃搬遷的產線與正在使用的產線生(shēng)產工藝一致,但是產量更(gèng)大(dà)。目前北廠區產線較小,且為大小件混合(hé)使(shǐ)用,使用的環保處理設備為簡單的噴(pēn)淋+活性炭吸(xī)脫附

通過我司先看勘察,並(bìng)用(yòng)專業(yè)儀器對現在正在運行的(de)產線檢(jiǎn)測可(kě)知,目(mù)前計劃(huá)搬遷的產線與(yǔ)正在使用(yòng)的產線生產工(gōng)藝(yì)一致,但是產量(liàng)更大。目(mù)前北廠區產線較小,且為大小件混合使用,使用(yòng)的環保處理設備為簡單的噴(pēn)淋+活性炭吸脫(tuō)附,經過我司專(zhuān)業儀器實測發現,目前在用的環保設備(bèi)無法滿足環保達標排(pái)放要求,噴(pēn)塗作業時處理設備噴淋之後的廢氣濃度高(gāo)達1800mg/m³,設備設計風量為40000m³/h。並且(qiě)我司在噴塗作業時進入噴漆房,用(yòng)專業儀器檢測上風向濃度較低的區域的廢氣濃度已經達到1400mg/m³,如果檢測下風向將會更高(gāo),側麵印證在(zài)噴(pēn)淋塔之後檢測的數據基本正確(què),所以(yǐ)說明(míng)本廢氣屬於高濃度廢氣,已經超出沸(fèi)石轉輪處理能力範圍。建議直接采用RTO爐進(jìn)行焚燒處理(lǐ)。

根據與客戶交流得(dé)知,本次搬遷的產線為1條(tiáo)小件噴(pēn)塗線和(hé)1條大件噴塗線,待處理廢氣為噴塗作業(yè)和烘幹時候產生的廢氣,以及調漆間等(děng)其他(tā)待(dài)處理區域揮(huī)發的有機(jī)廢氣。小件噴塗(tú)線設計排風量為50000m³/h,大件(jiàn)噴塗線設計(jì)排風量為80000m³/h(含調漆間等微量廢(fèi)氣)。噴塗(tú)線為流水(shuǐ)線式分批作業。

根據上文可知,廢氣實測濃度非常高,已經超出沸石轉輪處理能力範圍(wéi)。建議直接采用RTO爐(lú)進行焚燒處理(lǐ)。

關於生(shēng)產排放時間,可(kě)以通過(guò)協調生產,盡可能(néng)集中批(pī)量噴塗作業;同時我司專門針對噴塗行(háng)業間歇作業的特點,專門優化定製RTO係統控製邏輯,並與噴塗線聯鎖啟停,能夠實現(xiàn)作業時啟動迅速,產線暫定作業時保溫節能,最終達到高效、節能的目的(de),並延長設備的使用壽(shòu)命,減少人為操作(zuò),係統安全性和穩定性更高。RTO設備與噴塗線交互安全信(xìn)號,實現安全連鎖。

收集廢氣(qì)中含有大量(liàng)漆霧,所以本套廢氣淨化係統(tǒng)采用“噴淋→幹(gàn)式過濾→蓄熱焚燒(RTO)”工(gōng)藝。

上(shàng)一(yī)個:安徽合肥處理磷烷廢氣 下一個:噴淋+生物滴濾除臭

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